HMC型脈沖單機除塵器體積小,分量輕構造簡略緊湊、裝置輕易、維護便利(外濾式),普遍用于建材、冶金、礦山、、煤炭、非金屬礦粉加工等行業含塵氣體凈化處置系統,是環保除塵的幻想設備。
HMC型脈沖單機除塵器工作原理:
含塵氣體由進氣口進入灰斗、或經過打開法蘭口進入濾袋室,含塵氣體透過濾袋過濾為凈氣進入凈氣室,再經凈氣排氣口,由風機排走。粉塵積附在濾袋的表面面,且不時添加,使濾袋除塵器的阻力不時上升,為使設備阻力不超越1200Pa,袋除塵器能持續任務,需定期濾袋上的粉塵。清灰是由順序節制器準時挨次起動脈沖閥,使包內緊縮空氣(0.5-0.7MPa)由噴吹孔眼噴出(稱一次風)經過文氏管誘導數倍于一閃風的四周空氣(稱二次風)進入濾袋使濾袋在霎時急劇膨脹,并隨同著氣流的反向效果抖落粉塵,到達清灰的目標。

除塵器布袋濾料質量除塵效率的影響與調試過程問題分析其一、除塵濾袋濾料質量對除塵器的除塵效率有直接影響
我廠使用的除塵設備以克重為500克/立方米的熱軋壓光處理的滌綸針刺氈為主,除塵濾袋過濾速度控制在1-1.2m3/min之間,除塵濾袋使用壽命一般為12-18個月,顆粒物排放濃度能夠滿足國標的要求。濾料質量對除塵器的除塵效率有直接影響。選擇濾料時先要選用透氣性能好、耐腐蝕、耐磨損、適合工作要求(如溫度、化學侵蝕等)的濾料,以縫制技術加工而成的除塵濾袋如果濾料選用不當或加工質量差,易產生水解、酸解、覆膜剝落、除塵濾袋破裂等現象,就將顯著影響除塵效果。濾料的使用,除要求各項性能滿足使用要求外,還應保證其使用年限和價格,兩者的比值是評價濾料經濟性的指標。我廠_煉鋼3#50噸轉爐二次除塵曾有一段時間布袋燒損特別嚴重,一個月損壞布袋達三四百條,分析發現由于除塵管道與轉爐距離近,管道溫度過高(超過1300),原打算將使用的常溫滌綸針刺氈除塵濾袋換成P84玻璃纖維針刺氈除塵濾袋(耐溫可達2600),但由于價格相差懸殊,于是采取了控制轉爐操作噴濺、在除塵管道內部加裝冷卻裝置等措施,很好的解決了除塵設備燒損問題,現在每月檢修檢查都沒有發現此類問題。
其二、脈沖布袋收塵器調試過程出現問題及分析
1、煙氣溫度
調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態,其結果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結露嚴重。
布袋出現了局部“糊袋”現象,阻力劇增,風機不能正常工作。
為保證除塵器正常運轉,唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個單機脈沖除塵器系統的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態時,因局部“糊袋”而產生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵器濾袋也得以自動修復。
為防止“燒袋”,除塵器在設計時充分考慮了溫度控制系統。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調試時發現,清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。
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